厭氧反應器正常運行時,也會有少量死亡的、新陳代謝的厭氧污泥隨水流失,若流失量明顯大于產(chǎn)泥量,就稱為大家常說的“跑泥”,那就需要特別重視了。
造成跑泥的原因有很多,常見的因素有:污泥空心,沉降性不好,上升流速過快,沼氣管路堵塞,底部布水器設計不合理,三相分離器設計不合理,污泥床層攪動不充分,污泥中毒死亡等。
在解決污泥流失問題時,需要先分析問題的原因,再采取相應的解決措施。
問題分析
檢查污泥活性:到現(xiàn)場后,我們首先檢查厭氧污泥的品質(zhì),如顏色、粒徑、彈性、沉降性能、VSS/TSS、活性等,檢查結(jié)果各項指標均正常。
檢查化驗精度:使用標準樣品盲測,化驗結(jié)果也都準確。
檢查運行參數(shù):厭氧反應器的溫度35℃,PH值7.0左右,上升流速4~6m/h,進水TSS<500mg/L,預酸化度等各項指標均正常,氨氮、總磷的濃度也在正常比例范圍。
既然各項指標均正常,而且以前運行時也未出現(xiàn)跑泥的問題,為什么一啟動就跑泥呢?這就需要從啟動調(diào)試入手查找原因。
通過查詢運行記錄發(fā)現(xiàn):在系統(tǒng)啟動時,施加的進水負荷約為0.05kgCOD/kgVSS.d,這時,厭氧出水的VFA約為280mg/l左右,為了加快啟動進度,每當VFA降低至200mg/l,就會再增加0.02kgCOD/kgVSS.d。
厭氧反應器運行時,出水的VFA一般控制在200mg/l以下比較好。在這個項目中,再次啟動時,雖然補充了足夠量的厭氧污泥,但出水VFA一直比較高,說明其原因是“厭氧污泥的活性不夠,提負荷速度過快,導致跑泥”?!盎钚圆粔颉笨赡苁潜旧砦勰嗟幕钚圆患眩部赡苁遣糠治勰嗵幱谛菝郀顟B(tài),結(jié)合泥源是來自污泥儲罐,處于休眠狀態(tài)的實際情況,推斷跑泥的原因是厭氧污泥活性恢復的比較慢,不能適應負荷提升速度。
措施與效果
在后續(xù)調(diào)試過程中,采取降低負荷提升速度,當厭氧出水各項指標均正常,且出水VFA<100mg/L以后,再逐步增加負荷。通過10天的調(diào)試后,這臺厭氧反應器順利的恢復了原有的處理能力。
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